机床加工精度测量精度降低的4大诊断原则5大诊断方法
一、加工精度异常故障的原因
加工精度异常的原因是隐蔽的,难以诊断。总结了五个主要原因:机床进给单元发生变化或改变;机床各轴零点偏移异常;轴向反向间隙异常;电机运转不正常,即电气和控制部分不正常;机械故障,如螺杆、轴承、联轴器等部件。此外,加工程序的编制、刀具的选择以及人为因素也可能导致加工精度异常。
二、数控机床故障诊断原理
1.先外后内数控机床是集机械、液压、电气于一体的机床,所以其故障的发生会由三者体现出来。维修人员首先要由外向内逐一检查,尽量避免随意启封和拆卸,否则会使故障扩大,机床失去精度,性能下降。
2.机械优先于电气。一般来说,机械故障比较容易发现,而数控系统故障的诊断比较困难。在排除故障之前,先注意排除机械故障,往往能达到事半功倍的效果。
3.移动前保持安静。机床处于断电静止状态时,通过了解、观察、测试、分析,确认为非破坏性故障后,方可通电;在运行条件下,进行动态观察、检查和测试,以发现故障。对于破坏性故障,必须在通电前消除危险。
4.先简单后复杂。当多种故障交织隐蔽,一时无从下手时,先解决容易的问题,再解决较难的问题。往往简单的问题解决后,困难的问题可能会变得更容易。
三、数控机床故障诊断方法
1.直观法:(看、闻、问、切)问——机床的故障现象和处理状态;Look -CRT报警信息、报警指示灯、电容器等元件变形、冒烟、烧毁,保护器跳闸;听——异常声音;气味-电器元件的烧焦味和其他异味;触摸-发热、振动、接触不良等。
2.参数检查方法:参数通常存储在RAM中。有时,电池电压不足、系统长时间不通电或外部干扰会导致参数丢失或混乱。应根据故障特征检查和校对相关参数。
3.隔离方法:对于某些故障,很难区分是数控部分、伺服系统还是机械部分引起的。常用隔离法。
4.同类型切换方法是用功能相同的备用板替换怀疑有故障的模板,或者互相交换功能相同的模板或单元。
5.功能程序测试法为G,M,S,T的所有指令编写一些小程序,在诊断故障时运行这些程序,从而判断功能的缺失。
四。加工精度异常故障的诊断与处理实例
1.机械故障导致加工精度异常。
故障现象:一台SV-1000立式加工中心,采用Frank系统。连杆模具加工过程中,突然发现Z轴进给异常,导致切割误差至少1mm(Z方向过切)。
故障诊断:据调查,故障发生突然。机床点动时,在手动数据输入模式下,各轴运行正常,参考点正常,无任何报警提示,排除了电气控制部分硬故障的可能。以下几个方面要逐一检查。
检查机床精度异常时正在运行的加工程序段,特别是刀具长度补偿,以及加工坐标系(G54-G59)的校对和计算。
在点动模式下,Z轴重复移动。通过看、摸、听,对运动状态进行诊断,发现Z向运动中噪音异常,尤其是快速点动时,噪音更明显。由此判断,机械可能存在隐患。
检查机床的z轴精度。用手动脉冲发生器移动Z轴(将其倍率设为1×100档,即电机每变化一步进给0.1mm),用百分表观察Z轴的移动。单向运动保持正常后,向前运动就是起点。脉冲器的每一步变化,机床Z轴移动的实际距离d=d1=d2=d3=…=0.1mm,说明电机运转良好,定位精度也不错。论机床实际运动位移的变化,可分为四个阶段:(1)机床运动距离d1>d=0.1mm(斜率大于1);(2) d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)机床机构实际不动,显示最标准的反向间隙;(4)机床的运动距离等于脉冲器的预设值(斜率等于1),机床可以恢复正常运动。无论如何补偿反向间隙,其特点是:除(3)阶段补偿外,其他变化依然存在,尤其是(1)阶段严重影响机床的加工精度。发现间隙补偿越大,工作台移动的距离(1)越大。
根据以上分析和检查,可能有以下几种原因:一是电机不正常,二是机械故障,三是螺杆有间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全断开,分别检查电机和机械部分。检查电机运转是否正常;在对机械部分的诊断中,发现用手转动螺杆时,在回程运动开始时有很大的空感。一般情况下,你应该能感觉到轴承的有序平稳运动。
故障排除:经拆卸检查,发现轴承确实损坏,部分滚珠脱落。更换后机床恢复正常。
2.控制逻辑不当导致加工精度异常。
故障现象:上海某机床厂生产的加工中心,系统弗兰克。加工过程中发现机床X轴精度异常,最小精度误差0.008mm,最大精度1.2 mm,故障诊断:检查时按要求设置了G54工件坐标系。在手动数据输入模式下,在G54坐标系下运行一个程序,即“GOOG90G54X60。OY70 . OF150;M30”机床运行时,显示器上显示的机械坐标值为(X轴)”-1025.243”,并记录下该值。然后,在手动模式下,将机床点动到任何其他位置,并在手动数据输入模式下再次运行前一程序段。机床停止后,发现机床坐标值显示为“-1024.891”,与上次执行后的值相差0.352mm。同理,点动X轴到不同的位置,重复执行程序段,但显示器上显示的数值不同(用百分表仔细检查X轴,发现机械位置的实际误差与数字显示的误差基本相同,因此认为故障是X轴重复定位误差过大引起的。检查X轴的反向间隙和定位精度,并重新补偿其误差值,但结果不会有任何影响。所以怀疑光栅尺和系统参数有问题。但是,为什么会出现这么大的误差,却没有相应的报警信息?进一步检查发现,这个轴是垂直的,松开X轴,主轴箱就掉下来了,导致了误差。
故障排除:修改机床PLC逻辑控制程序,即X轴释放时,先使能加载X轴,再释放X轴;夹紧X轴时,先夹紧X轴,然后取消启用。经过调整,机床故障得以解决。
3.机床位置问题导致加工精度异常。
故障:杭州产立式数控铣床,配北京KND-10M系统。点动或加工过程中,发现Z轴异常。
故障诊断:检查发现Z轴上下移动不均匀,有噪音,有一定间隙。电机启动时,点动模式下Z轴运动有不稳定噪音,受力不均匀,感觉电机抖动厉害;向下移动时,没有那么明显的抖动;停的时候不抖,在加工过程中很明显。据分析,故障原因有三:一是螺杆反向间隙很大;二是Z轴电机工作异常;第三,滑轮损坏到受力不均。但有一个问题需要注意:停止时没有抖动和上下运动不均匀的现象,所以可以排除电机工作不正常的问题。所以先诊断了机械部分,在诊断测试中没有发现异常,在公差范围内。利用排除法则,剩下的只是带的问题。测试皮带时,发现这条皮带刚换不久。但仔细测试皮带时发现,皮带内侧有不同程度的损坏,很明显是受力不均造成的。是什么原因造成的?在诊断中发现电机摆放有问题,即夹紧角度和位置不对称造成受力不均。
故障排除:只需重新安装电机,对准角度,测量距离(电机与Z轴之间的轴承),使皮带两侧均匀(长度)。这样就消除了Z轴上下移动不均匀,噪音和抖动,Z轴的加工恢复正常。
4.系统参数未优化,电机运行异常。
引起加工精度异常的系统参数主要有机床进给单元、零点偏置、反向间隙等。比如弗兰克数控系统,它的进给单位是公制和英制。机床修理过程中,局部处理往往影响零点偏置和间隙的变化,故障处理后应及时调整修改;另一方面,由于机械磨损严重或接头松动,参数的测量值也可能发生变化,因此需要对参数进行相应的修改,以满足机床加工精度的要求。
故障:杭州产立式数控铣床,配北京KND-10M系统。在加工过程中,发现X轴精度异常。
故障诊断:发现X轴有一定间隙,启动时电机不稳定。用手摸X轴电机时,感觉电机拉得比较用力,但是停下来的时候不明显,特别是慢跑的时候。据分析,故障原因有两个:一是螺杆的侧隙很大;二是X轴电机工作异常。
故障排除:利用KND-10M系统的参数功能调试电机。首先对存在的间隙进行补偿,然后调整伺服系统参数和脉冲抑制函数参数。X轴电机抖动消除,机床加工精度恢复正常。
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